鋼鐵行業(yè)
江海環(huán)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江海環(huán)保“)多年來憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和專業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)能力,為全國(guó)至少50家大中型鋼鐵企業(yè),約600套水處理系統(tǒng)提供一站式的技術(shù)服務(wù),項(xiàng)目涉及原水處理、污水處理、深度處理、中水處理回用,煉鐵、煉鋼、軋鋼、汽化、焦化、發(fā)電、制氧、燒結(jié)等循環(huán)水處理等。以下為部分典型水系統(tǒng)問題的處理案例:
解決板坯連鑄噴淋堵塞問題
問題: 某鋼廠的軋機(jī)濁環(huán)水、連鑄濁環(huán)水等懸浮物長(zhǎng)期在50~70mg/L、油含量高,層流水過濾網(wǎng)、連鑄噴嘴堵塞嚴(yán)重,這一系列情況使該鋼廠的產(chǎn)量和產(chǎn)品合格率受到影響,諸如產(chǎn)品出現(xiàn)橫行裂紋,縱裂等問題。由于熱軋薄板生產(chǎn)線的用水問題,給該鋼廠帶來了較大的經(jīng)濟(jì)損失。 解決方案: 江海環(huán)保在對(duì)熱軋薄板生產(chǎn)線及循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行全面調(diào)查后,對(duì)該條產(chǎn)線的生產(chǎn)運(yùn)行及水質(zhì)處理進(jìn)行跟蹤與分析,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)方案。中標(biāo)后即開始對(duì)全部系統(tǒng)進(jìn)行水處理總包服務(wù) - •成立專項(xiàng)小組實(shí)現(xiàn)管家式服務(wù); 運(yùn)行效果: 在各方共同協(xié)作下,經(jīng)4個(gè)月運(yùn)行優(yōu)化后該鋼廠軋機(jī)/連鑄濁環(huán)水等水質(zhì)明顯改善,層流濾網(wǎng)/連鑄噴嘴堵塞等得到有效控制,噴嘴堵塞現(xiàn)象極少發(fā)生。同時(shí)據(jù)數(shù)據(jù)顯示,新方案的運(yùn)行使得該鋼廠用水量顯著下降,僅藥劑費(fèi)就減少50%(約700萬/年) 。 |
解決二冷水氟化鈣結(jié)垢問題
問題: 某鋼廠生產(chǎn)線因補(bǔ)水不足及補(bǔ)水的氟離子和電導(dǎo)率等嚴(yán)重超高,造成連鑄濁環(huán)水氟離子達(dá)220mg/L、電導(dǎo)率長(zhǎng)期超標(biāo)2~3倍,嚴(yán)重影響該條生產(chǎn)線的氟化鈣處理控制效率。眾所周知,若連鑄濁環(huán)水中鈣硬度、氟離子長(zhǎng)期居高不下,將造成連鑄扇形段氟化鈣結(jié)垢,嚴(yán)重的則會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)線停產(chǎn)。 解決方案: 江海環(huán)保對(duì)二冷水生產(chǎn)線及循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行全面調(diào)查,對(duì)該條產(chǎn)線的生產(chǎn)運(yùn)行及水質(zhì)處理進(jìn)行跟蹤與分析,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)方案。中標(biāo)后即開始對(duì)全部系統(tǒng)進(jìn)行水處理總包服務(wù) - •成立專項(xiàng)小組實(shí)現(xiàn)管家式服務(wù); 運(yùn)行效果: 在各方共同協(xié)作下,該鋼廠經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行改善,連鑄濁環(huán)水等水質(zhì)明顯改善,氟化鈣垢由原6~10cm下降至0.1~0.5cm,連鑄噴嘴結(jié)垢、堵塞等情況得到有效控制,僅少量氟化鈣垢產(chǎn)生,噴嘴堵塞現(xiàn)象極少發(fā)生。 |
解決轉(zhuǎn)爐濁環(huán)結(jié)垢問題
問題: 某鋼廠鍋爐煙氣水長(zhǎng)期溢流,導(dǎo)致循環(huán)水的鈣硬度高達(dá)280 mg/L。由于循環(huán)水鈣硬度等嚴(yán)重超標(biāo),造成轉(zhuǎn)爐一文、二文喉口在短期內(nèi)迅速結(jié)垢,對(duì)煙氣洗滌回收影響較大。不僅如此,結(jié)垢導(dǎo)致供水管網(wǎng)口徑縮小,從而降低供水流量,不斷縮短停產(chǎn)清理周期,使轉(zhuǎn)爐濁環(huán)水無法正常運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)造成煉鋼停產(chǎn)。 解決方案: 江海環(huán)保對(duì)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線及循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行全面調(diào)查,對(duì)該條產(chǎn)線的生產(chǎn)運(yùn)行及水質(zhì)處理進(jìn)行跟蹤與分析,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)方案。中標(biāo)后即開始對(duì)全部系統(tǒng)進(jìn)行水處理總包服務(wù) - •成立服務(wù)小組實(shí)現(xiàn)管家式服務(wù); 運(yùn)行效果: 在各方共同協(xié)作下,經(jīng)過一段時(shí)間的優(yōu)化運(yùn)行:通過將煤氣密封水、彎頭脫水器及水封用凈環(huán)水和風(fēng)機(jī)葉輪沖洗水改為使用轉(zhuǎn)爐濁環(huán)水,保持系統(tǒng)循環(huán)率達(dá)95%-98% ,從而避免了系統(tǒng)溢流現(xiàn)象,使該鋼廠某轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線的整個(gè)系統(tǒng)結(jié)垢情況得到有效控制。 |
解決板坯結(jié)晶器結(jié)垢問題
問題: 某鋼廠板坯結(jié)晶器、板坯連鑄設(shè)備冷卻水系統(tǒng)一直存在高硬度事故水進(jìn)入現(xiàn)象,使系統(tǒng)循環(huán)水長(zhǎng)期處于鈣硬度、總硬度超標(biāo)3~6倍的惡性使用狀態(tài)下運(yùn)行,最終嚴(yán)重影響整個(gè)系統(tǒng)的正常工作。 解決方案: 江海環(huán)保對(duì)板坯結(jié)晶器生產(chǎn)線及循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行全面調(diào)查,對(duì)該條產(chǎn)線的生產(chǎn)運(yùn)行及水質(zhì)處理進(jìn)行跟蹤與分析,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)方案。中標(biāo)后即開始對(duì)全部系統(tǒng)進(jìn)行水處理總包服務(wù) - •成立服務(wù)小組實(shí)現(xiàn)管家式服務(wù); 運(yùn)行效果: 在各方共同協(xié)作下,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行改善,整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的水質(zhì)明顯改善。 |
解決熱軋項(xiàng)目軋機(jī)濁環(huán)水腐蝕控制問題
問題: 年產(chǎn)300萬噸的某鋼鐵具備先進(jìn)生產(chǎn)線的同時(shí),其1580mm熱軋項(xiàng)目擁有軋鋼濁環(huán)、軋鋼凈環(huán)、層流水等4套水處理系統(tǒng),補(bǔ)水為河水。該鋼鐵自投產(chǎn)以來,濁環(huán)水系統(tǒng)由于海水滲鹽使氯根等腐蝕性離子含量明顯升高、該系統(tǒng)腐蝕控制更是行業(yè)難點(diǎn),因此造成2250mm軋機(jī)濁環(huán)水系統(tǒng)部分管網(wǎng)運(yùn)行2年腐蝕穿孔嚴(yán)重,直接影響軋鋼正常生產(chǎn)。 解決方案: 江海環(huán)保對(duì)軋機(jī)濁環(huán)水系統(tǒng)腐蝕狀況進(jìn)行全面調(diào)查,對(duì)該條產(chǎn)線的生產(chǎn)運(yùn)行及水質(zhì)處理進(jìn)行跟蹤與分析,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)方案。中標(biāo)后即開始對(duì)全部系統(tǒng)進(jìn)行水處理總包服務(wù) - •成立服務(wù)小組實(shí)現(xiàn)管家式服務(wù); 運(yùn)行效果: 項(xiàng)目通過調(diào)試軋機(jī)濁環(huán)水、進(jìn)行濁環(huán)水系統(tǒng)腐蝕控制處理等操作使各系統(tǒng)水質(zhì)均得到明顯改善,有效控制并解決因海水滲鹽造成嚴(yán)重腐蝕問題,其中軋機(jī)濁環(huán)水腐蝕率小于0.2mm/a,達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。同時(shí),公司設(shè)計(jì)的托管服務(wù)方案使用水量顯著下降。 |
解決制氧進(jìn)口氮壓機(jī)結(jié)垢問題
問題: 某鋼鐵新制氧從2010年11月份開始投產(chǎn),生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)所使用的氮壓機(jī)中三級(jí)進(jìn)氣溫度有上升趨勢(shì),檢修拆開后發(fā)現(xiàn)存在少量結(jié)垢現(xiàn)象,經(jīng)推測(cè)該鋼廠所在區(qū)域常年處于整體抗旱,由于水源緊張導(dǎo)致機(jī)內(nèi)循環(huán)水濃縮倍數(shù)升高,鈣硬度升高。客戶要求在高濃倍的情況下氮壓機(jī)中不能結(jié)垢,不能影響生產(chǎn)。 解決方案: 江海環(huán)保對(duì)制氧生產(chǎn)線及循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行全面調(diào)查,了解到該氮壓機(jī)由美國(guó)英格索蘭生產(chǎn),采用材質(zhì)為不銹鋼殼程及紫銅內(nèi)機(jī),控制溫度為一級(jí)≤43℃,二級(jí)≤50℃,三級(jí)≤50℃。在對(duì)該條產(chǎn)線的生產(chǎn)運(yùn)行及水質(zhì)處理進(jìn)行跟蹤與分析后,我司提出了相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)方案。中標(biāo)后即開始對(duì)全部系統(tǒng)進(jìn)行水處理總包服務(wù) - •成立服務(wù)小組實(shí)現(xiàn)管家式服務(wù); 運(yùn)行效果: 在各方共同協(xié)作下,經(jīng)過2個(gè)月的運(yùn)行改善,該鋼廠所使用的進(jìn)口氮壓機(jī)二級(jí)溫度可穩(wěn)定在44℃左右,切實(shí)滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)要求。 |
解決蒸發(fā)式空冷器結(jié)垢問題
問題: 某鋼廠面臨1780m3高爐蒸發(fā)式空冷器的循環(huán)水在運(yùn)行過程中鈣硬度升至600mg/L左右。眾所周知,高硬度補(bǔ)水會(huì)造成換熱管結(jié)垢,長(zhǎng)期處于該種情況下生產(chǎn)運(yùn)行,空冷器換熱效果必將大幅度降低,嚴(yán)重將造成停產(chǎn)整修。 解決方案: 江海環(huán)保對(duì)高爐的噴淋循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行全面調(diào)查,對(duì)該條產(chǎn)線的生產(chǎn)運(yùn)行及水質(zhì)處理進(jìn)行跟蹤與分析,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化改進(jìn)方案。中標(biāo)后即開始對(duì)全部系統(tǒng)進(jìn)行水處理總包服務(wù) - •成立服務(wù)小組實(shí)現(xiàn)管家式服務(wù); 運(yùn)行效果: 在各方共同協(xié)作下,該鋼廠高爐噴淋水的水質(zhì)得到明顯改善,通過強(qiáng)化循環(huán)水及補(bǔ)水水質(zhì)監(jiān)管,噴淋結(jié)垢情況有所緩解,大幅度提升水質(zhì)的處理效果。 |
Copyright©2023 江海環(huán)保有限公司 技術(shù)支持:中企動(dòng)力常州
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